據報告網了解,近年來,金陵石化芳烴運行部加強管理、優化操作、注重技改,不斷提高裝置運行質量。他們持續推進HSE體系建設,實現安環工作科學化、規范化和精細化管理,保持了“四個為零”。他們通過認真抓好大機組聯保,加強對關鍵機泵的監護,設備故障率明顯下降。實行“全員查漏、專業堵漏”的兩級無泄漏管理,及時消漏補缺,消除隱患,保證了設備的安穩運行。
該運行部通過優化生產流程,解決了重整預加氫反應器壓降高等問題,消除了裝置瓶頸;通過投運優化控制系統以及調整II重整、歧化、異構化各單元反應參數,芳烴單程收率維持在先進水平。根據市場變化,積極配合公司調整產品結構,去年,對二甲苯、鄰二甲苯、純苯等三苯產量達103萬噸,創歷史新高。
他們實施加熱爐、空冷風機等設備的技術改造,嚴格控制,精心操作,有效降低了裝置能耗。目前,聯合裝置能耗為570千克標油/噸左右,能耗水平在集團公司同類裝置中名列前茅。
解析:
(一)金陵石化產業結構分析
經過多年的建設與發展,公司已成為我國最大的洗滌劑原料和苯酐生產基地,擁有30萬噸/年烷基苯、10萬噸/年苯酐的生產能力。另外,目前在運的主要生產裝置還有:14萬噸/年輕蠟裝置,15萬噸/年鄰苯二甲酸二辛酯裝置,總能力為9萬噸/年的兩套硫磺裝置,以及設計年生產能力1.2萬噸、實際產能8000噸/年的三聚氰胺裝置。
(二)金陵石化芳烴節能建議創效千萬元
近年來,金陵石化芳烴運行部通過強化改善經營管理建議,積極實施技改措施,2011年至今累計獲獎47項,在消除裝置瓶頸、增加產品產量、節能降耗、保障裝置安全等方面發揮了重要作用。據測算,近兩年僅節能建議被采納實施后帶來的經濟效益達千萬元以上。
1、提建議加管理
每月初,由運行部領導和專業技術等人員組成“改善建議活動評審小組”,對上月的建議進行逐項審閱、討論,確定有效的建議,并規劃出具體實施步驟和時間,把建議落到實處。例如,去年II重整增加四合一爐余熱回收系統的節能建議被采納后,運行部積極與公司技術質量協調處溝通,籌集資金,組織人員制定了周密的實施方案,建議被實施后效果良好。
2、建議效果顯著
加熱爐排煙溫度較投用之前下降了85℃左右,爐效從原來的91%提高到93%以上。同時,瓦斯消耗也減少了,每年節約瓦斯用量2500余噸,增效500萬元左右,并降低重整單位能耗2千克標油/噸以上。
本文來源:中國化工信息網
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